通鋼公司高速線材廠6月份成本指標(biāo)完成2174.49元/噸,比計劃目標(biāo)下降18.8元/噸,成材率完成97.78%,比計劃指標(biāo)提高了0.04個百分點。電耗124.24千瓦時/噸,較目標(biāo)檔下降了1.65千瓦時/噸,煤氣消耗100.97立方米/噸,較目標(biāo)檔降低了3.43立方米/噸。
該廠從提高成材率上攻指標(biāo),想方設(shè)法降低生產(chǎn)成本。堅持切頭尾最小化的原則,通過控制切頭尾量提高成材率0.02個百分點。嚴(yán)格執(zhí)行各鋼種的冷熱坯加熱制度,根據(jù)生產(chǎn)鋼種的規(guī)格做相應(yīng)調(diào)整,盡量減少鐵皮的生成。通過控制修剪量提高成材率0.01個百分點。每次生產(chǎn)前過小樣,防止堆跑鋼。加強(qiáng)原料尺寸和質(zhì)量檢驗,保證入爐鋼坯尺寸及質(zhì)量合格,減少或杜絕因坯料原因堆鋼,從源頭上確保成材率。
該廠從能源消耗上挖潛力,千方百計降低電耗和煤氣消耗。通過嚴(yán)格按照用電管理規(guī)定要求控制各項用電設(shè)施、合理安排生產(chǎn)計劃,減少更換鋼種規(guī)格時間,生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按照操作要點要求控制溫度及料型尺寸、合理控制軋制節(jié)奏,避免設(shè)備空耗等手段降低電耗。通過加強(qiáng)職工責(zé)任心操作,故障時及時采取降溫措施,盡量同步定檢修,提高熱送熱裝比例,減少熱送設(shè)備的故障,以及組織生產(chǎn)時盡量使所生產(chǎn)鋼種與鋼軋相匹配等措施降低煤氣消耗。
該廠從設(shè)備管控上增效益,竭盡全力挖掘自身潛能。積極開展設(shè)備修舊利廢活動,對下線的設(shè)備及備件做好鑒定工作,有修復(fù)使用價值的絕不報廢,努力挖掘廢舊物資的使用價值,杜絕浪費。加強(qiáng)對外委工程的控制,加大外委轉(zhuǎn)自營力度,調(diào)動職工自營維修的積極性,從而降低外委費用。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強(qiáng)板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
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