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3月9日下午15時15分,揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)新?lián)P子造船為日本船東建造的一艘82000DWT散貨船在新?lián)P子1#船塢安全、順利出塢。
在該批次船的建造過程中,經(jīng)歷了塢底板維修大型基建項目,塢底板從2019年12月18日開始施工至2020年2月底施工結(jié)束。修理區(qū)域的塢底板長度達(dá)60米,影響塢內(nèi)東線一船半島漂移后艏部分段搭載,因此同批次船僅西線一船正常出塢。
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大型基建項目:塢底板維修
該批次船的出塢、漂浮動作也是新?lián)P子造船歷年來最為復(fù)雜的一次,塢內(nèi)4艘船在不同吃水狀態(tài)下起浮。首部船出塢后,落墩、漂移動作多而復(fù)雜,工裝設(shè)施除了塢邊的牽引小車,另外準(zhǔn)備了11臺卷揚(yáng)機(jī)輔助牽引、定位作業(yè),3艘半船同步原地落墩,每艘船需要6個點(diǎn)的牽引,共18個點(diǎn)位需要實(shí)時進(jìn)行監(jiān)控??紤]到修理區(qū)域塢底板的安全承重問題,東線船艙室的壓載、排載首次實(shí)施兩階段“兩次壓載、兩次排載”方案,第一階段起浮前加載一次,待船體起浮離開塢墩后二次加載;首部船出塢后的原地落墩前排載一次至安全壓載噸位,待坐墩后實(shí)施二次排載。第二階段為后半島一艘船起浮漂移,操作流程同第一階段。西線后半島一艘船的漂移過程控制也是難點(diǎn)之一,打破了常規(guī)兩條船并列漂移的模式,而是單邊漂移模式,過程的牽引、落墩的準(zhǔn)確定位難度都非常大。
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面對難而繁瑣的出塢、漂浮落墩工作,在各部門前期精心策劃準(zhǔn)備、有序的現(xiàn)場組織下,新?lián)P子造船順利完成了1#塢1艘船安全出塢及3艘半船漂浮落墩的大節(jié)點(diǎn)任務(wù)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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