板材發(fā)電廠職工對二十二號高溫高壓鍋爐省煤器進(jìn)行技術(shù)改造后,經(jīng)過一年來8000小時的運轉(zhuǎn),多產(chǎn)汽53456吉焦,提高運轉(zhuǎn)效率2%,年降成本187萬元。
板材發(fā)電廠高壓車間共有6臺高溫高壓鍋爐,肩負(fù)著為本鋼工源廠區(qū)供汽供暖的重任。為了少花錢、多產(chǎn)汽,高壓車間職工集思廣益,積極探索降本“路徑”。
二十二號鍋爐是燃?xì)夂兔悍鄣幕鞜隣t,在其生產(chǎn)運轉(zhuǎn)過程中職工們發(fā)現(xiàn)它的排煙溫度高,影響了運轉(zhuǎn)效率和成本支出。于是,該車間在去年年底利用鍋爐脫硝改造的機(jī)會開始對其省煤器進(jìn)行改造。
為了增加省煤器受熱面積,還不占用太多空間,改造時,職工們將下部省煤器蛇形管全部更改為螺旋鰭片管。為了防止積灰,省煤器順列排布按兩級布置,兩級省煤器之間預(yù)留出檢修空間。高壓車間還對省煤器進(jìn)出口集箱、護(hù)板及支撐梁全部重新設(shè)計及制作,并對主給水管道的連接管及上級省煤器集箱連接管重新設(shè)計制作。
改造后的省煤器總高度2800mm,總面積為4425.6m2。煙氣經(jīng)過新改造的省煤器后,排煙溫度由200℃降低到170℃,達(dá)到了多產(chǎn)汽降成本的目的。
據(jù)悉,板材發(fā)電廠將在2017年年初鍋爐大修中,對二十一號燃?xì)鉅t的省煤器進(jìn)行降本技術(shù)改造,現(xiàn)已簽完各項協(xié)議,目前正在逐一跟進(jìn)落實。
來源:本鋼集團(tuán)
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備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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