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太鋼新建不銹鋼渣熱燜處理線竣工

發(fā)布時間:2015-12-07 00:00 編輯:GC201 來源:互聯(lián)網(wǎng)
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近日,記者從渣場了解到,太鋼新建不銹鋼渣熱燜處理線竣工。在鋼渣處理過程中,傳統(tǒng)的方法是對鋼渣進行噴水冷卻,露天帶罐打水過程中產(chǎn)生大量的揚塵,不僅造成污染環(huán)境、鋼渣粉碎難等問題,且由于噴水量不易把握,形

 

近日,記者從渣場了解到,太鋼新建不銹鋼渣熱燜處理線竣工。

鋼渣處理過程中,傳統(tǒng)的方法是對鋼渣進行噴水冷卻,露天帶罐打水過程中產(chǎn)生大量的揚塵,不僅造成污染環(huán)境、鋼渣粉碎難等問題,且由于噴水量不易把握,形成了潛在的安全隱患。為增強不銹鋼渣處理過程中的降塵抑噪功能,提高鋼渣處理清潔化和安全生產(chǎn)水平,太鋼采用先進的燜渣工藝技術(shù),新建不銹鋼渣熱燜處理線,對鋼渣處理線實施清潔化改造。

新建不銹鋼渣熱燜處理線是今年太鋼對渣場環(huán)境進行綜合治理的重點項目,項目于今年7月份開工建設(shè),主要包括新建9個熱燜池及封閉廠房,配套建設(shè)排蒸汽煙囪、回水通廊、回水井及相應(yīng)打水設(shè)施,將原熱渣露天帶罐打水冷卻工藝全部改造為熱渣在車間內(nèi)熱燜處理的工藝,實現(xiàn)鋼渣水解消化源頭控塵和處理線全封閉棚化抑塵,實現(xiàn)不銹鋼渣全部熱燜處理,確保了鋼渣處理全過程的安全環(huán)保、無揚塵污染,極大地改善了生產(chǎn)現(xiàn)場及周邊環(huán)境。同時,經(jīng)過熱燜工藝處理的鋼渣,渣、鐵分離效果明顯,提高了鋼渣中含鐵原料的回收量,降低了尾渣含鐵量,對于提高鋼渣產(chǎn)品產(chǎn)量質(zhì)量、擴大鋼渣產(chǎn)品的市場應(yīng)用范圍,都具有積極的推動作用。

項目開工時,正值炎熱酷暑時節(jié)。施工人員需要在距地面16米高的天車平臺上作業(yè),如遇熱燜池出渣,廠房內(nèi)溫度高、蒸汽大,給施工造成很大困難,加上施工期間交叉作業(yè),必須同時滿足生產(chǎn)、安全、環(huán)保標準,又進一步增加了施工的難度。為此,加工廠制定了詳細的保產(chǎn)和施工方案:實施工程技術(shù)人員每隔一兩個小時的人員輪換作業(yè),以確保施工進度和安全;在生產(chǎn)組織上,與施工單位積極配合,合理調(diào)整翻鍋線路和作業(yè)時間,最大限度為施工騰出時間;強化安全管控,廠派出專業(yè)人員參加每天的項目會,強化值班夜查、現(xiàn)場糾偏,并下發(fā)監(jiān)察通報督促整改;采取土方覆蓋、打水抑塵等措施,滿足環(huán)保管控要求,做到了生產(chǎn)、施工、安全協(xié)同推進,確保了項目如期建成投用。

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