不銹鋼設(shè)備新工藝新產(chǎn)品有哪些
發(fā)布時間:2018-11-17 18:01
編輯:創(chuàng)大鋼鐵
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展開全部退火研究AISI 304不銹鋼在傳統(tǒng)退火和新工藝下產(chǎn)生的氧化現(xiàn)象,結(jié)果表明,在新工藝下退火的初始加熱段(850℃~950℃),
展開全部退火研究AISI 304不銹鋼在傳統(tǒng)退火和新工藝下產(chǎn)生的氧化現(xiàn)象,結(jié)果表明,在新工藝下退火的初始加熱段(850℃~950℃),氧化的減少是通過采用較傳統(tǒng)工藝下高的空燃比獲得的,從而在控制性氣氛下形成了一層保護(hù)性的薄的氧化層。在更高溫度下的退火(通常這個階段大量的氧化形成),通過采用非氧化性氣氛防止了氧化物的增長,同樣的,在冷卻段,采用非氧化性氣氛也防止了進(jìn)一步的氧化物產(chǎn)生。酸洗傳統(tǒng)的冷軋退火酸洗線的酸洗段通常分為兩部分。一個電解段溶解氧化層,一個化學(xué)段(混合硝酸和氫氟酸池或者生態(tài)鹽池)通過溶解內(nèi)層的反應(yīng)層來去除殘余氧化鐵皮和恢復(fù)鈍化表面。因?yàn)樾鹿に嚋p少了氧化層的產(chǎn)生,薄氧化層能夠通過在傳統(tǒng)電解段的簡單電解除鱗處理很容易被去除。電解處理后,帶鋼表面無氧化,呈現(xiàn)接近與2R的表面質(zhì)量。最后,輕微的化學(xué)處理(低溫,低氫氟酸含量,短處理時間)保證了即使在退火酸洗線非標(biāo)準(zhǔn)工作環(huán)境下(如因?yàn)樯a(chǎn)產(chǎn)量和來料的改變而引起的爐子的過渡期,生產(chǎn)線降速等)也能實(shí)現(xiàn)完全酸洗。因?yàn)闃O大地減少了氧化現(xiàn)象從而降低了鋼帶表面反應(yīng)性,最終的輕微化學(xué)酸洗跟傳統(tǒng)工藝相比,極大減少了材料的損耗和酸洗的時間??偠灾鹿に嚰夹g(shù)的主要優(yōu)點(diǎn)體現(xiàn)為: 1)具有和傳統(tǒng)退火酸洗線相同的生產(chǎn)能力; 2)高的靈活性,無論是生產(chǎn)2D產(chǎn)品的表面還是接近于2R的表面; 3)減少甚至取消化學(xué)酸洗,從而節(jié)約了設(shè)備投資和管理成本; 4)減輕對于環(huán)境的影響,從而降低了排放和廢物中和處理的費(fèi)用; 5)更好的產(chǎn)品表面質(zhì)量; 6)該技術(shù)無論是對于新建工廠或者現(xiàn)有工廠改造都適合。對于現(xiàn)有工廠改造,只需改造爐子段,而無需對酸洗段做任何改變,僅由于減少了帶鋼的氧化,從而提高了產(chǎn)量而獲得盈利。
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