降本增效:低硅冶煉是鐵前降本工作的重頭戲,生鐵含Si降低0.1%,降低燃料比4―5kg/t,能起到較好的降本節(jié)支效果。近來,沙鋼永興特鋼公司煉鐵廠緊盯鐵前一體化降本30元的目標(biāo),在3#、4#高爐推行“低硅操作”理念,多措并舉實(shí)現(xiàn)生鐵含硅逐漸降低并在目標(biāo)區(qū)間趨于穩(wěn)定。

煉鐵廠一把手邱暉統(tǒng)籌協(xié)調(diào),干部職工全員上陣,全力以赴為實(shí)現(xiàn)低硅冶煉創(chuàng)造條件。煉鐵廠堅(jiān)持低硅不低熱的原則降低生鐵含硅量,依據(jù)各高爐爐況,在現(xiàn)有的原燃料條件改善和設(shè)備裝備水平下,結(jié)合車間技術(shù)管理人員水平制定低硅冶煉標(biāo)準(zhǔn),修訂了高爐操作方針,硅控制在0.3%—0.55%之間,保證每爐物理熱均在1450℃以上;由工藝條線對各高爐操作方針執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對爐內(nèi)操作實(shí)施痕跡化管理,每天統(tǒng)計(jì)硅穩(wěn)定率,及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問題,在全力確保爐況穩(wěn)定順行基礎(chǔ)上,根據(jù)實(shí)際情況制定下一階段目標(biāo),堅(jiān)持靈活應(yīng)變、精準(zhǔn)操作的思路。

據(jù)介紹,為實(shí)現(xiàn)低硅冶煉,煉鐵廠采取了一系列措施。首先通過大角度、大礦批來改善煤氣利用率;其次,通過調(diào)整入爐料配比,關(guān)注爐渣中鎂鋁比的變化趨勢,提高爐渣堿度,以保證入爐料結(jié)構(gòu)滿足低硅冶煉要求;同時(shí)在設(shè)備安全保障的前提下,提高爐頂壓力,利于冶煉低硅生鐵。4月份,煉鐵廠3#、4#高爐生鐵平均含Si量分別降至0.42%和0.41%,完成率為82.61%和77.58%,較3月份相比分別提升32.93%和7.62%,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)降本120萬元。在經(jīng)過摸索取得一定成功經(jīng)驗(yàn)后,煉鐵廠2#高爐也于5月份開始實(shí)施“低硅操作”。
下一步,煉鐵廠將充分發(fā)揚(yáng)“勇于創(chuàng)新、不斷登攀”的沙鋼精神,堅(jiān)定不移推進(jìn)各項(xiàng)攻關(guān),助推降本增效,為公司轉(zhuǎn)型升級、高質(zhì)量發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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