通鋼公司焦化廠設(shè)備維護(hù)人員緊緊圍繞“以技術(shù)改造為主線,向技術(shù)要穩(wěn)定,向技術(shù)要效益,確保裝置長周期穩(wěn)定運(yùn)行”的總體要求,精誠團(tuán)結(jié)、精細(xì)管理,設(shè)備管理工作達(dá)到了預(yù)期成效,取得了階段性成果。
在“改”上做文章。針對轉(zhuǎn)型提效的實(shí)際,焦化廠設(shè)備人員加強(qiáng)技術(shù)學(xué)習(xí),增強(qiáng)設(shè)備自動(dòng)化功能,利用自己的技術(shù)為設(shè)備保駕護(hù)航。對備煤皮帶系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,將原有接觸式欠速開關(guān)改造為非接觸式;將部分電流報(bào)警保護(hù)系統(tǒng)增加到老皮帶系統(tǒng)中,為設(shè)備安全運(yùn)行增加雙層保護(hù);完善老焦?fàn)t推焦電流等數(shù)據(jù)的記錄,為生產(chǎn)分析及監(jiān)督助力。該廠通過召開入冬前防寒保溫工作專題會(huì)議,上報(bào)保溫項(xiàng)目40項(xiàng),逐條進(jìn)行落實(shí),并針對資金緊張的情況,采取就地取材等方式完成防寒保溫工作。
在“管”上下功夫。該廠強(qiáng)化設(shè)備功能精細(xì)化管理,解決現(xiàn)場突出設(shè)備問題,如干熄焦運(yùn)線設(shè)備問題,經(jīng)過多次研究探索,找出了現(xiàn)場問題,進(jìn)行相應(yīng)處理。一方面對電機(jī)進(jìn)行密封,改造除塵設(shè)施,進(jìn)行周期檢修,解決現(xiàn)場出現(xiàn)的問題;另一方面應(yīng)用新技術(shù),采用離線巡點(diǎn)儀進(jìn)行設(shè)備巡檢、點(diǎn)檢,成功對設(shè)備歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析記錄,為避免事故重復(fù)發(fā)生提供保障。
在“落”上用氣力。完善制度建設(shè),加大執(zhí)行力度。利用制度去約束,保證設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行。該廠加強(qiáng)備件、材料費(fèi)用指標(biāo)管控,建立節(jié)約備件、材料費(fèi)用獎(jiǎng)罰機(jī)制,真正做到人人參與到節(jié)約備件、材料的行動(dòng)中。
各項(xiàng)管理措施的實(shí)施,較好地促進(jìn)了設(shè)備成本的降低。1至10月份,該廠修理費(fèi)實(shí)際完成90.57萬元,比計(jì)劃降低5.8萬元。備件降儲(chǔ)計(jì)劃指標(biāo)360萬元,實(shí)際完成348萬元,比計(jì)劃降低12萬元。設(shè)備事故停機(jī)率為0.217‰,比計(jì)劃1.3‰降低了1.083‰。
來源:首鋼日報(bào)
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備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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