首鋼京唐大型帶式焙燒機球團礦綜合質(zhì)量達國際先進水平
發(fā)布時間:2011-12-21 10:54
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由
首鋼技術(shù)研究院和
首鋼京唐公司共同研發(fā)的《京唐帶式焙燒機球團原料配料及
球團礦質(zhì)量改善研究》項目獲得成功,帶式焙燒機球團礦綜合質(zhì)量達到國際先進水平。
為與首鋼京唐超大型高爐生產(chǎn)相匹配,首鋼在曹妃甸建設(shè)了年產(chǎn)400萬噸球團的大型帶式焙燒機生產(chǎn)線,該生產(chǎn)線屬于國內(nèi)最大的帶式球團生產(chǎn)線,其主體設(shè)備采用1臺有效面積504平方米的大型帶式焙燒機。雖然近幾年國內(nèi)球團業(yè)發(fā)展迅速,產(chǎn)量已經(jīng)超過了1億噸,但主要以鏈篦機—回轉(zhuǎn)窯工藝為主。帶式焙燒機在節(jié)能降耗,占地面積和原料適應(yīng)方面有一定的優(yōu)勢,所以首鋼為曹妃甸超大型高爐提供優(yōu)質(zhì)球團礦和適應(yīng)多種原料,選擇了大型帶式焙燒機工藝。
帶式焙燒機與鏈篦機—回轉(zhuǎn)窯工藝不同,焙燒全過程均在同一臺臺車上進行,各個工序之間的交互影響較大,且國內(nèi)在帶式焙燒機方面的研究較少,可借鑒的經(jīng)驗參考不多。經(jīng)分析,在首鋼京唐原有原料條件下,球團礦的還原膨脹率將達到40%以上,大大高于還原膨脹率20%以下的要求。如果球團礦還原膨脹率達到40%以上,會嚴重影響高爐的正常生產(chǎn),必須采取措施,控制球團礦的還原膨脹率。
為首鋼京唐大型帶式焙燒機的投產(chǎn)提供合理的原料結(jié)構(gòu)和參數(shù),技術(shù)研究院
鋼鐵技術(shù)研究所組織成立了以年輕女碩士青格勒為負責人的攻關(guān)課題組,力求在最短時間內(nèi)攻克難關(guān)。在攻關(guān)過程中,他們對項目進行了嚴謹?shù)姆治鲅芯?,梳理出整體工作思路,制定了科學(xué)的試驗方案。針對試驗初期遇到的球團礦質(zhì)量達不到要求,試驗數(shù)據(jù)不穩(wěn)定等諸多難題,課題組經(jīng)過對十幾種礦粉和近10種粘結(jié)劑進行了近二百次的配料造球試驗和上百次的焙燒試驗,終于找到了完全滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的原料結(jié)構(gòu)和工藝技術(shù)參數(shù),為帶式焙燒機的順利投產(chǎn)和優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量提供了重要的技術(shù)依據(jù)。首鋼京唐公司煉鐵作業(yè)部球團分廠通過多方面的調(diào)整和工藝優(yōu)化,球團礦品位達到66%,SiO2含量低至3.4%,同時球團礦還原膨脹率持續(xù)控制在20%以下,轉(zhuǎn)鼓
指數(shù)達到98%以上,還原度達到66.58%以上,綜合質(zhì)量指標達到國際先進水平。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。